摘要:¢965立式除髓机。应用广泛,全国大约有五百多台这种型号的设备。该设备的转子重1141KG,转速1460 r/min,配用电机功率132KW。由于动平衡的原因,运转时极易产生震动,轴承烧损,故障较多。对¢965立式除髓机如何进行改造,有个成功的改造经验。本文就此介绍该设备的改造及效果。 关键词:除髓机; 转子; 动平衡; 功率; 除髓率 1、问题的提出: 立式除髓机是靠蔗渣本身的重力进料和卸料,转子高速旋转产生的离心力使纤维束在筛网内延螺旋分离蔗髓!由于转子重、大,飞锤的磨损重量损失,动平衡很差。在高速旋转下,产生震动,轴承烧损。 该设备的特点是:设备重;功率大;转速高;结构复杂,检修工作量大。要更换轴承需要五、六个工作日,影响安全生产,如何解决这个问题,首先是解决动平衡,使其震动减少到最小。最好的方法是减轻转子重量。既要减轻转子重量,又要保证设备性能,不降低设备的生产能力,不增加负载,提高除髓率。 2、除髓机的结构及工作原理: 2.2、除髓机的结构: 蔗渣除髓机由电机、机架、分料斗、如料斗、筛网、转子、联轴器、等组成。图(1) ![](http://www.qgkjlw.com/WebEditor/UploadFile/(此处可能涉及隐私号码/数字).jpg)
2.2、除髓机的工作原理: 电机通过联轴器带动转子高速旋转,蔗渣从入料斗靠自身重力进入旋转的转子上方,在离心力的作用下,蔗渣分布在转子与筛网之间,转子上的飞锤左螺旋有序排列,转子顺时针旋转,蔗渣在筛网内,在转子及飞锤的作用下,相互撞击、向外、向下延螺旋运动,纤维与蔗髓分离。蔗髓通过筛网,取得除髓效果。 3、除髓机的改造: 3.1除髓机的改造主要是对除髓机转子结构型式的改变,飞锤型式、飞锤数量的改变。 3.1.1转子结构的改变: 3.1.1.1原设计的转子,转鼓是个圆柱体,转鼓直径¢540 mm;高640 mm。在转鼓圆柱面上装有 48支飞锤,锤长 145 -245 mm主轴装在转鼓中心,构成转子。转子总重 1141 KG。转子与筛网最小间隙15mm. 图(2) 3.1.1.2新设计的转子, 转鼓也是个圆柱体,转鼓直径¢300 mm,高 640 mm。在转鼓圆柱面上装有 24支飞锤,锤长 270-330 mm。转鼓上方增装蔗渣分配盘直径¢540 mm, 主轴装在转鼓中心,构成转子。转子总重 603 KG。转子总重比原设计减少538KG。转子与筛网最小间隙45mm. 最小间隙比原设计大30mm。图(3)
3.1.2飞锤型式及数量: 3.1.2.1原设计的飞锤型式及数量 原设计的飞锤,燕尾式直板锤,燕尾柄厚度16mm锤头60mm×60mm×32mm。图(4)。旋转时锤头直接撞击蔗渣产生离心力,并使蔗渣相互撞击。燕尾柄厚度较薄,重量集中于飞锤末端。曾发生在应力集中处断裂。 飞锤数量:6×8=48件 L(mm) | 245 | 235 | 225 | 215 | 185 | 145 | 数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3.1.2.2新设计的飞锤型式及数量: 新飞锤是燕尾式斜面锤,厚度30mm,图(5)。斜锤面减轻飞锤末端重量。旋转时锤头斜面撞击蔗渣,产生离心力,并使蔗渣相互撞击。离心比直锤产生的更大。 ![](http://www.qgkjlw.com/WebEditor/UploadFile/(此处可能涉及隐私号码/数字).jpg)
飞锤数量:6×4=24件 L(mm) | 330 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3.3改造后除髓机的工作原理: 蔗渣靠自身重力进入旋转的转子上方,蔗渣分配盘上,在离心力的作用下,蔗渣均匀分布在转子与筛网之间,转子上的飞锤左螺旋(大螺旋角)有序排列,转子顺时针旋转,飞锤斜面向外推力,蔗渣在筛网内,在转子飞锤的作用下,蔗渣相互撞击、向外、向下延螺旋运动,纤维与蔗髓分离。蔗髓通过筛网,取得除髓效果。 3.4分配盘、飞锤数量、飞锤斜面及转子与筛网最小间隙的作用 3.4.1分配盘的作用: 分配盘的第一个作用,分配蔗渣作用。克服原设计蔗渣落入转鼓与筛网之间不均的现象。蔗渣落在高速旋转的分配盘上,在离心力作用下,蔗渣有效地均匀分配在转鼓与筛网的四周,更有效的利用筛网的表面积。提高除髓率和产量。 分配盘的第二个作用,平衡作用。分配盘是一个钢制圆盘,具有一定的质量,而且靠近轴承(支点),它是一个平蘅器(盘)。转子组装后动平衡校正,平衡块焊在盘下。 3.4.2减少飞锤数量的作用: 飞锤数量的减少降低了转鼓的重量,减轻负载,减小震动。 3.4.3飞锤斜面的作用: 飞锤数量的减少是降低了离心力,飞锤斜面在高速旋转时产生的推力却增加了离心力。 3.4.4加大转子与筛网最小间隙的作用: 转子与筛网最小间隙原设计太小,仅15mm,转子在1400r/min高速旋转下,蔗渣纤维较难通过飞锤旋转区域下落,加大转子与筛网最小间隙给蔗渣纤维让出下落空间。减轻了设备的负载和增加产量。 4、除髓机改造前后的设备性能、生产能力、功率、除髓率、比较: 福糖公司制浆厂于2004年对六台¢965立式除髓机进行改造,取得极佳效益,设备运转平稳。而且保证设备性能,既不降低设备的生产能力,也没增加设备负载,又提高除髓率。其改造前后的设备性能、生产能力、功率、除髓率、比较见下表: 序号 | 项 目 | 改 造 前 | 改 造 后 | 1 | 生 产 能 力 (T/h) | 23T/h | 28T/h | 2 | 电 机 电 流 (A) | 150 | 90 | 3 | 除 髓 率 (%) | 21 | 30 |
通过两年运行,六台¢965立式除髓机没有发生故障,例行设备维护,设备故障率接近零。 参考文献: [1]机械设计手册 化学工业出版社 1883 [2]窦正远 甘蔗渣制浆造纸 华南理工大学出版社 1990 |