小浪底水力发电厂进水塔门机运行故障分析(盛国,孙立影)
摘要:小浪底电厂进水塔门机(4000KN/600KN/400KN)是本工程上的主要起重设备,用于操作进水塔拦污栅、检修门以及塔内的其它设备的安装和检修,其完好率关系到设备的安装和检修工作效率。本文结合门机主要性能、技术参数和2002~2006年2台门机的临修情况,分析排于前5位的故障主要原因,探讨防止这些故障的措施。
关键词:门机 主要性能 技术参数 故障 原因 措施
1概述
小浪底工程的泄洪、排沙和引水建筑物的引水口共有十座进水塔,集中布置,呈一字排列,其中包括3个发电塔,3个孔板塔,3个明流塔和1个灌溉塔。在进水塔的塔顶设置了两台4000KN门式启闭机。两台4000KN门机的主钩与六套液压抓梁配套起吊孔板洞检修门、排沙洞检修门、明流洞检修门和发电洞主、副拦污栅,副钩与清污机配套完成对发电洞主栅的清污,偏轨小车与两套液压抓梁配套起吊灌溉洞的拦污栅、检修闸门。下面介绍门机主要性能与技术参数和2002~2006年2台门机的临修情况,并分析临修台次排于前5位的故障主要原因,探讨防止这些故障的措施。
2门机主要性能与技术参数
2.1 主要电气设备的布置
2.1.1主司机室放置有主司机联动台和主司机室仪表箱。联动台左操作箱操纵杆用于控制主起升和主小车运行;右操作箱操作杆用于控制副起升和大车运行。仪表箱中放有主、副起升机构的闸门位置测控仪和载荷仪以及门机风速仪。
2.1.2副司机室放置有副司机联动台和副司机室仪表箱。联动台左操作箱操纵杆控制偏轨小车起升机构;右操作箱操纵杆控制偏轨小车及大车运行机构。仪表箱装有偏轨起升机构位置测控仪和载荷仪。
2.1.3总电源、偏轨小车运行控制屏、大车运行控制屏、大车夹轨器控制屏和偏轨小车电阻器布置在电气室。
2.1.4主起升控制箱、副起升控制箱、小车运行控制箱及其电阻器布置在小车机房。
2.1.5偏轨起升控制箱及其电阻布置在偏轨小车机房。
2.1.6主小车接线箱放置在门架及主小车上;偏轨小车接线箱放置在门架及偏轨小车上。
2.2机电联锁保护
2.2.1联动保护:4000KN门机设置了联动保护功能,任何时刻只允许一个机构运行。
2.2.1夹轨器开启保护:大小车运行前,打开夹轨器,微动开关动作,运行机构方能通电运行。
2.2.3机械过载保护:当主起升机构载荷达到门机额定载荷的50%时,主起升机构载荷仪断开大车控制电源,大车停止运行。当门机载荷达到额定载荷的90﹪时,载荷限制仪发出报警信号,当达到额定载荷的110﹪时,自动切断起升机构的电源。
2.2.4电机过载保护:若电动机过载,保护继电器动作,自动切断动力电源,电机停止工作。
2.2.5行程保护:当大车、小车、偏轨小车运行至轨道的终端位置时,行程开关动作,切断电源,机构自动停止运行。
2.2.6上下极限保护:门机扬程的下极限位置由主令控制器保护,门机所起吊的各检修门、拦污栅的全关位置由闸门位置测控仪保护,用拨盘开关选择。门机的上极限位置设定在高程为EL305.58米处,由闸门位置测控仪和主令控制器双重保护。
2.2.7液压抓梁机电保护:液压抓梁油泵电机设有短路、漏电及过载保护功能,一旦电机出现短路或漏电,自动开关动作,抓梁停止工作;一旦电机过载,热继电器动作,抓梁停止工作。
2.2.8清污机机电保护:清污机油泵电机设有短路、漏电及过载保护功能,一旦电机出现短路或漏电,自动开关动作,清污机停止工作;一旦电机过载,热继电器动作,清污机停止工作。清污机油路系统设有压力保护,当油压超过压力继电器的设定值时,联动台上的“过压信号”指示灯发光指示过压。
2.3自动充水功能
起吊孔板洞、明流洞、灌溉洞检修门前,将“充水平压/直接上升”转换开关置于“充水平压”位置,门机提升到充水位时自动停机,“正在充水”指示灯发光警示,充水阀开启充水。充水完毕,“正在充水”指示灯熄灭,按“平压恢复上升”按钮,门机继续提升。
2.4主要技术参数(见表1)
表1 主要技术参数[1] (略)
3主要故障
两台门机1998年6月出厂,1#门机1999年8月投入运行,2#门机1999年9月投入运行。2002~2006近五年门机各部分临修共80台次,年均16台次。年故障分布情况见表2。其中排于前5位的故障年均超过10台次,合计为11.5台次,占门机全部故障的71.875%。
表2 门机故障分布表(略)
3.1分析和措施
3.1.1行走行程开关失效
表现为行程开关该断电时没动作。其原因是:
1)LX10-12S型行程开关(见图1),虽然其结构简单,使用方便。但它的复位靠机构反向运动时,碰块的反向作用来实现,复位行程大。调整困难和容易打滑;
图1 LX10-12S型行程开关(略)
2)修理、调整方法不正确;
3)部分链条带动的行程开关,由于修理时安装不好,使用过程中很容易脱链。
可采取的措施是:改用DXZ型多功能行程开关,以利调整和更换。DXZ型多功能行程开关(见图2),具有体积小、功能多、精度高、灵敏度高、性能可靠、限位可调,通用性强及维护安装和使用调整方便等特点。
图2 DXZ型多功能行程开关(略)
3.1.2行走制动器失效
主要表现为大车运行时制动器不能松闸。其原因是:
1)水气、雾的影响,制动瓦与制动轮易锈蚀沾结。刹车架也易生锈,活动铰点不能转动;
2)电动机烧损或电缆故障,电动机和电缆处于恶劣环境中,绝缘差和易老化;
3)推力器的液压缸内缺油。
4)推力器的电压太低;
5)弹簧太硬,限位螺钉没间隙;
可采取的措施是:
1)加强维护保养。定期作除锈、防锈、润滑处理。
2)及时修复烧损的电动机或电缆。
3)定期更换推力器液压缸内的液压油及油缸密封件。
4)调整好推力器的电压;
5)定期更换、调整弹簧,调整限位螺钉间隙。
3.1.3 主起升机构联轴节柱销组件失效
这种故障主要是弹性圈被打烂或变形,柱销松脱。其原因是:[2]
1)联轴节柱销、弹性圈小,强度不够;
2)电动机与减速箱输入轴不同心,柱销受力不均匀;
3)振动大,特别是起动和制动时柱销、弹性圈承受较大的冲击力;
4)弹性圈质量差;
5)制动轮弹性圈孔变形,未及时修复。
可采取以下措施:
1)改用较大的柱销和弹性圈;
2)联轴节柱销锥孔和制动轮弹性圈孔的中心圆直径尽可能改大,以减小柱销和弹性圈所受的力;
3)修理和安装时应保证联轴节和制动轮的同心度,制动轮弹性圈孔变形后及时更换;
4)选用质量好的弹性圈。
3.1.4行走减速箱底座固定螺栓失效和行走联轴节柱组件销失效
这两项归根到底是由同一原因而产生的。减速箱底座固定螺栓被拉断、拉长和滑丝,减速箱移位,联轴节柱销松脱,弹性圈被打烂。门机大车起动和制动时,产生非常大的惯性力,使传动部件承受很大的动载荷,由此导致减速箱底座固定螺栓失效,减速箱移位。门机运行时,因上部质心位置发生变化,使整机产生晃动,同样也造成行走减速箱移位,底座固定螺栓失效。减速箱移位后,联轴节与制动轮的中心线偏移,柱销组件受力不均匀,容易损坏。
可采取的措施是:选用质量好的高强度螺栓,可以选用性能等级为10.9级的螺栓。[3]对于拉断、拉长和滑丝的螺栓,及时发现及时更换,以免影响门机的正常运行。
4结语
由于在技术管理上的差异,门机的故障分布和频率会有所不同,但从上述分析可以看出,这5种故障基本上都是因为设计和环境因素造成的。只要设计、制造部门能解决这些技术问题,使用部门加强维护保养,门机故障必然会大大减少。
(由水利部小浪底建设管理局供稿)
参考文献
[1] 魏皓,董汉厅.小浪底水力发电厂水工机械系统运行维护规程[S].2002.110.
[2] 郑永儒,陈明.门机主要故障分析[J].港口装卸,1998,5:39.
[3] 成大先.机械设计手册(第三版) [M].北京:化学工业出版社,1994.5-52.
作者简介
盛国(1977-),女,水利部郑州水工机械厂(现借调于小浪底水力发电厂工作) ,助理工程师,从事电站水调运行管理工作
孙立影(1973-),女,小浪底建管局,助理工程师,从事电站调度通讯工作
来源:《中国水利水电市场》2007年8期
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