论滤汁上浮清净
1 引 言 澄清是制糖生产过程中一个重要的工序。在经过压榨机或者渗出器提汁之后,混合汁必须进行澄清,以除去悬浮物、中和有机酸和降低蔗汁浊度。通常,这一步操作是通过添加石灰到蔗汁中并进行加热完成,而当这些澄清剂不足时,也添加一定的磷酸作为补充。钙盐与有机酸、磷酸盐,以及混合汁中的固体悬浮物一起在沉降器中沉淀出来,适当加入絮凝剂可以促进沉降作用,这样我们就得到了清亮的蔗汁。这些清汁从沉降器上部溢出,而含有大量悬浮物的泥汁则从下部排出。为了回收泥汁中的蔗糖,采用了带有水清洗装置的真空吸滤机。按干固物重量,将0.5~1.0%的蔗屑与泥汁混合,然后送进旋转真空吸滤机,滤泥被卸出,含糖份一般不超过1.0%。从吸滤机出来的滤汁仍然很混浊,含有大量的悬浮物,滤汁质量差,不允许与清汁混合直接进入蒸发工段,因此一般要返回前面的混合汁。滤汁的再循环加重了沉降池的负荷,更重要的是非糖分也进入这个循环系统。非糖分的再循环对澄清效率是有害的,它加剧了蔗糖的转化,从而降低了糖品质量,增加了糖分损失。 经过吸滤机后,磷酸钙絮凝物长链被破坏,即便在加灰之后也无法完全恢复到原来的长链絮凝物,从而使澄清汁的浊度很高。另外——注:该文将提交2006年2月的“美国甘蔗糖业学会(ASSCT)”年会。这样的破坏还影响了泥汁层的密实性和沉降效率,使滤饼转光度偏高,同时也降低了沉降器的生产能力。 众所周知,除了浊度加深,非糖杂质的再循环还会加速还原糖的破坏,并形成有机酸,有机酸与沉淀析出的钙盐物质反应,重新生成可溶盐,使得澄清汁钙盐含量升高,而这些有机酸还是色素的来源。正是由于这些杂质的存在,即便滤汁仅占混合汁量的15~18%,也会对沉降器生产能力和沉降作用带来很大的影响。而蔗屑在吸滤工段的加入,当它返回沉降器长时间停留,会产生“泡茶”(tea-brewing)效应,从而带来越来越高的色值。 滤汁中这些细微颗粒(蔗屑、胶体和沉淀物)本身就具有上浮的趋势,这是因为它们的粒度很小。滤汁上浮澄清系统增大了这种天然上浮的趋势,它与真空吸滤机配合使用,将可成功除去这些悬浮物质,避免非糖杂质的再循环[1]。
2 滤汁上浮澄清的好处
采用滤汁澄清工艺,避免了滤汁回流处理,它具有以下优点:2.1 更高的糖分收回[2]1).转化损失a.因为再循环的取消,发生在沉降器内的蔗糖转化损失将减少。b.澄清汁纯度进一步提高。2).糖蜜a.滤汁再循环处理需要添加石灰,这样就增加了非糖杂质中可溶性钙盐的含量,而1分子镁或者钙,可将2分子的蔗糖带入最终废糖蜜中。因此,滤汁上浮避免了钙盐的增加,有利于提高蔗糖产量和降低糖蜜量 [3]。b.较少的还原糖破坏[4]上浮器与多层沉降器相比,其内部没有分层,滤汁停留时间短,限制了还原糖破坏,否则,还原糖有可能会形成造蜜物质。3).未测损失取消了滤汁回流处理,非糖分不再反复循环,有利于减少蔗糖分的破坏。2.2 产品质量[5]1).色值a.随着蔗屑的去除,避免了“泡茶”效应。b.再次加灰被怀疑是形成较高色值的原因之一,因为在这个时候还原糖被破坏,从而形成有机酸。c.在传统的沉降器中,回流的滤汁长时间停留,引起色值不断增加。而滤汁澄清技术停留时间短,减少了色值加深的可能。2).灰分由于取消了再循环,额外加灰也随之被取消,所以去除了大部分可溶性钙盐、胶体、蔗屑等杂质,降低了灰分含量。3).蔗糖转化非糖分再循环,以及滤汁加热都会造成蔗糖的转化,所以采用滤汁澄清工艺,这些转化损失进一步减少了。2.3 直接和间接效益[6]1).提高清净效率。2).沉降器絮凝剂用量减少30%。3).减少石灰用量。4).改善了真空吸滤机的处理能力[7]。○浮渣密实,很适合用真空吸滤机处理,滤饼厚度增加,且多孔,从而促进了吸滤机处理能力的提高。特别是那些原来随滤汁循环的固体微粒,它在原来的真实吸滤机中是很难分离的。5).蒸发罐中钙盐较少意味着积垢少,减少维护费用和蒸汽用量。6).提高了沉降器的处理量和生产效率。7).在主蔗汁沉降器中由微生物引起的蔗糖分转化损失的危险降低[8]滤汁中含有很多微生物,其在沉降器中长时间停留,会发生由微生物引起的蔗糖转化损失。因此,滤汁不跟混合汁混合,可以大大降低蔗糖转化的风险。需要强调的是,微生物污染并不在于滤汁本身,而是滤汁中的悬浮物,它们可以在滤汁澄清时通通被除去。8).提高全线生产能力[9]本系统的应用可使糖厂很容易地提高20%的生产效率,且不必替换或新增设备(如:蔗汁沉降器、蔗汁反应容器、蔗汁加热器、蔗汁泵等等),从而避免了大量的投资。9).项目经济分析:日 榨 量 10,000 吨蔗榨 季 榨 量 1,000,000 吨蔗滤汁对蔗比 15%收 回 率 10%○节约的石灰a.假定一吨甘蔗消耗1.25磅石灰,减少15%的滤汁回流。b.10,000吨蔗×1.25磅/吨蔗×0.15=1,875磅石灰(原文可能有误,已作校正—译者注)c.1,875磅 石灰×100天×($90/2000)=$8437.5(原文可能有误,已作校正—译者注)○节约的絮凝剂a.假定消耗量为4ppm,$1.60/磅b.[(10,000吨蔗×2000)/1,000,000]×(4×0.15)=12磅/天c.12磅/天×100天×$1.6/ 磅=$1,920d.增加的滤汁澄清聚合物费用为:$8,640○获得的收回率a.假定糖价以$400/吨计,由于消除了非糖分的循环和非糖杂质的减少,糖份损失仅0.2%。(据文献报道为0.5%,所以上面的是保守的估计)b.(10,000吨蔗×10%收回率)×0.2%×$400=$800c.(100,000吨糖×0.2%)×$400=$80,0003 设备配置
设备配置根据糖厂的实际情况及所签订的合同而变化。最初的滤汁圆形上浮澄清器用于糖浆和污水处理(请看图3)。新一代的DAF结合了流体动力学新技术和新研制的充气系统。(请参看图1和2 )。糖浆上浮和滤汁上浮系统共用可以产生较好质量的糖(请参看图3)。最重要的设计要素是确保上浮器有适当的生产能力。其次,质量控制系统确保只有合格的清净滤汁才能送到下一工艺蒸发工段。4 检测结果
滤汁中加入适当的絮凝剂(已在Iberia糖厂2005年榨季中检测),并控制其进入上浮器的流量。澄清中的泥渣被从澄清滤汁中分离出来。同时,鼓入的气泡促进了泥渣上浮分离。上浮后的滤汁清透,所形成的浮渣体积大且结实。 表Ⅰ 2005年11月9日运行结果滤汁流量 | 处量后的滤汁 | ||||||
时间 | 加仑 | gpm | 0Bx | pH | 浊度 | 温度 | |
09:15 | 3.0 | 7.39 | 27.1 | ||||
09:30 | 140 | 9.3 | 5.6 | 7.26 | 157 | 40.4 | |
09:45 | 171 | 11.4 | 7.6 | 7.14 | 194 | 51.8 | |
10:00 | 182 | 12.1 | 8.9 | 7.04 | 213 | 58.8 | |
10:15 | 210 | 14.0 | 9.3 | 6.97 | 227 | 61.0 | |
10:30 | 169 | 11.3 | 9.7 | 6.93 | 246 | 65.1 | |
10:45 | 152 | 10.1 | 10.1 | 6.33 | 310 | 65.7 | |
11:00 | 146 | 9.7 | 6.24 | 304 | 66.5 | ||
11:15 | 168 | 11.2 | 10.1 | 6.41 | 290 | 66.7 | |
11:30 | 134 | 8.9 | 10.2 | 6.46 | 66.9 | ||
11:45 | 168 | 11.2 | 10.0 | 6.47 | 281 | 67.2 | |
12:00 | 162 | 10.8 | 9.9 | 6.49 | 274 | 67.7 | |
12:15 | 169 | 11.3 | 10.0 | 6.52 | 245 | 67.6 | |
12:30 | 179 | 11.9 | 9.6 | 6.57 | 219 | 67.4 | |
12:45 | 175 | 11.7 | 10.0 | 6.61 | 203 | 67.2 | |
01:00 | 179 | 11.9 | 9.3 | 6.65 | 200 | 67.2 | |
01:15 | 186 | 12.4 | 9.4 | 6.70 | 196 | 67.2 | |
01:30 | 143 | 9.5 | 10.0 | 6.70 | 203 | 67.3 | |
01:45 | 169 | 11.3 | 10.5 | 6.71 | 204 | 67.3 | |
02:00 | 163 | 10.9 | 9.1 | 6.66 | 206 | 67.3 | |
02:15 | 107 | 7.1 | 9.0 | 6.65 | 210 | 66.7 | |
02:30 | 126 | 8.4 | 9.5 | 6.62 | 194 | 66.0 | |
02:45 | 200 | 13.3 | 9.2 | 6.63 | 204 | 65.7 | |
03:00 | 224 | 14.9 | 10.0 | 6.60 | 232 | 66.2 | |
03:15 | 190 | 12.7 | 9.5 | 6.54 | 259 | 67.1 | |
03:30 | 186 | 12.4 | 10.0 | 6.47 | 253 | 67.5 | |
总量/平均 | 4198 | 11.2 | 9.7 | 6.59 | 236 | 69.7 | |
0Bx | 重力纯度 | 果糖%对固溶物 | 葡萄糖%对固溶物 | 色值IU | 混浊度NTU | pH | |
入汁 | 9.3 | 87.6 | 1.77 | 2.19 | 14.980 | 1.396 | 6.9 |
出汁 | 10.6 | 88.7 | 2.08 | 2.26 | 12.760 | 292 | 6.2 |
Mg Mg/lppm* | Ca Mg/lppm* | 乳酸ppm* | 乌头酸ppm* | 硫酸盐ppm* | 磷酸盐ppm* | |
入汁 | 1740 | 3720 | 814 | 9970 | 3530 | 935 |
出汁 | 1540 | 2950 | 819 | 9678 | 3500 | 368 |
5 结论
最初的检测表明混浊度下降80%,浮清汁与清汁一样清亮,或者更好。在上浮系统中乳酸值没有升高表明没有糖份损失,蔗汁的纯度升高、色值略有下降。与其让滤汁在沉降工艺中循环,不如采用上浮清净技术将浮清汁直接泵送到蒸发。当蔗汁被送到上浮清净工段时,沉降池和无滤布真空吸滤机的工作负荷下降15%。这减少了由于污染和过热而引起的微生物蔗糖转化的危险。在澄清工段使用较少的石灰,可以减少导致造蜜的钙盐。色值的降低、灰分的减少和降低转化物的形成可以提高白糖质量。通过取消滤汁循环可以降低转化损失和无形损失,从而得到高收回率。 致谢ASCL;IBERIA;CORA TEXAS;ECOLAB 参考文献[1] http://www.sugarchem.com[2] http://www.sugarchem.com[3] Hawaii Sugar Technologist, Ten Day Course study, Ken Onna, personal notes.[4] http://www.suviron.com[5] http://www.sugarchem.com[6] http://www.sugarchem.com[7] http://www.suviron.com[8] http://www.suviron.com[9] http://www.suviron.com[10]Trott R.R., 1988, Clarification and decolorization processes, in Chemistry and Processing of Sugarbeet and Sugarcane, Ed. M. A .Clarke , M. A.Godshall, Elsevier Science Pub.——本刊编辑部校译 图 1充气设备图MicroDAF 图 2充气与絮凝剂混合设备
图3滤汁上浮工艺流程图 相关热词搜索: 上浮 清净 论滤汁
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