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圆锥破碎机过铁造成故障分析及改进措施

发布时间:2021-09-06 00:38:40 浏览数:

 在原矿的开采、铲装、运输和加工过程中总会混入大小不一、形式各异的铁物,且利用现有除铁器和金属探测器难以有效去除,特别是在强磁性矿物的破碎工序中除铁更是困难,这些铁物随原矿一起进入破碎机容易造成过铁现象。本文通过案例分享过铁对破碎机的损伤以及采取的处理措施。

 某选矿厂破碎系统采用三段一闭路破碎流程,主要是将 0~1000mm 的钒钛磁铁矿破碎至小于 12mm 含量至少 95%的原矿,中破配置圆锥破碎机,前面各安装 1 台盘式电磁除铁器;细破 3台圆锥破碎机,前面各转一台带式电磁除铁器。

 1.过铁对破碎机的损伤 1.1 动锥衬板裂纹 破碎机频繁过铁容易造成破碎机动、定锥衬板裂纹,从而缩短衬板使用寿命,增加备件消耗。

 1.2 损伤上、下架体止口配合面 破碎机过铁容易造成上、下架体连接螺栓松动或剪断,导致上、下架体锥形接触面发生相对运动,损伤止口。当止口磨损造成上下架体问隙配合后,破碎机将无法正常运行,只有外委修复后才能重新使用。

 1.3 偏心组件及止推轴承损伤 破碎机过铁极易造成主轴与偏心铜套形成钢性嚣接触,相互摩擦,止推轴承错位运行,而导致偏心铜套、偏心衬套、下架体衬套和止推轴承烧损事故。

 1.4 上架体中心孔磨损、裂纹 破碎机过铁容易造成上架体衬套固定螺栓被剪断、上架体衬套松动、裂纹,导致上架体中心孔磨损或裂纹,以致上架体无法使用。

 1.5 传动齿轮损伤 破碎机过铁瞬间传动齿轮啮合受到冲击,易造成打齿。

 1.6 主轴横断及躯体裂纹 破碎机过铁瞬间,运行功率、压力急剧升高,排矿口放大,若铁物尺寸较大(如大块钻头、牙尖、条形衬板等)卡在破碎腔内不能自行排出,在持续的高功率和高压力下极易造成主轴横断及躯体裂纹。

 2.圆锥破碎机过铁处理措施 2.1 过铁后快速检查设备 破碎机运转过程中突然发出“咚咚咚”的金属撞击声、运行压力急剧升高或排矿口突然放大,表明破碎机发生了过铁,必须立即组织系统捡铁,防止细破循环过铁,同时快速检查破碎机。

 (1)快速通过显示屏检查破碎机功率、压力、油温及排矿口等运行参数是否正常; (2)快速检查上、下架体连接螺栓及止口有无松动; (3)快速检查油管有无泄漏,油箱仪表系统及自动控制系统有无报警信号;

 (4)停机检查安全联轴器剪切管有无剪断或位移; (5)破碎机因过铁停机,必须检查剪切管是否完好,查看破碎腔铁物是否排出,严禁立即重启,防止造成安全联轴器抱轴。

 2.2 改进破碎机主润滑油温度保护系统 当破碎机过铁时主轴受铁物挤压而偏斜,继续运转极易造成主润滑油温升高。该案例中破碎机油温保护原理为:当主润滑回油达到 53℃时,发出报警(只在显示屏上显示,无声、光等信号提示,岗位不易察觉);当油温达到 63℃时,破碎机自动保护停机。

 根据实践经验,当回油温度达到 52℃时就会造成破碎机偏心铜套、偏心衬套、下架体衬套、止推轴承及主轴不同程度的龟裂和烧损。

 对此,经过多次试验性改进,确定了最终改进方案:

 一是将破碎机主润滑油温保护报警值下调至 49℃; 二是增加给料输送带连锁装置,当油温达到 49℃时,自动停止给料输送带,破碎机空转,若油温持续 180S 高于 49℃,破碎机将自动保护停机; 三是在岗位操作室内安装了声光报警器,当回油温度达到 49℃时,报警灯闪烁,并发出清脆响亮的报警声,及时提醒岗位采取相应操作。改进后,5 台破碎机偏心铜套、偏心衬套、下架体衬套及止推轴承消耗数量较改进前降低 70%左右。

 2.3 优化破碎机油温突然升高的操作方法

 当破碎机过较大尺寸铁物时,主轴和铜套发生硬摩擦,主润滑油温将从正常的 45℃左右急速上升至 48℃以上,此时必须立即采取以下操作:

 (1)手动停止给料输送带,让破碎机空负荷运行,达到速降主润滑油温的目的; (2)手动来回升高、降低主轴,使主轴与下架体铜套的硬接触点分离,避免油温继续升高; (3)当油温降低至 46℃时,停止主轴电动机,让油温快速降低至43℃以下; (4)破碎机因油温高停机 3-5min 后,再次启动主电动机,空转破碎机,避免偏心铜套、偏心衬套及下架体衬套在高油温下发生粘连,抱死; (5)当油温降低至 43℃以下后,连续空转破碎机 8~10min,若油温低于 45℃,则恢复正常生产,如果油温仍高于 48℃,则继续重复 2-4 步骤操作。

 2.4 下调破碎机过铁压力保护值 破碎机安全联轴器上设有剪切管,当破碎机过铁时剪切管被剪断,立 即 停 止 主 电 动 机 , 保 护 破 碎 机 。

 其 设 计 压 力 保 护 值 为95-100MPa,但实践表明,破碎机过铁后,剪切管被剪断的概率非常小,起不到过铁保护作用,且容易造成安全联轴器抱轴、打齿等事故。

 根据调试经验,将中、细破的压力设定值固定为:中破调至 68~70MPa,细破调至 78~80MPa。这样既能起到过铁保护作用,又能确保设备在正常负荷下运行。

 2.5 下调细碎圆锥破碎机负荷运行功率、压力释放值 细碎圆锥破碎机主电动机功率为 750kW,初装时,负荷运行功率、压力释放值分别为 700kW 和 7.0MPa。

 在日常运行中,排矿口设置为 18-21mm,正常运行功率为 500~580kW、压力为 5.0~5.8MPa;当破碎机过铁时,瞬间运行功率达 650~800kW、压力达 6.5-10MPa。

 后来将负荷运行功率、压力释放值分别下调至 600kW 和 6.0MPa,动、定锥衬板使用寿命明显延长,且主轴躯体未有明显磨损。

 2.6 优化上架体衬套安装方法 上架体衬套安装在中心孔内,由 8 颗高强度螺栓固定在中心孔法兰上,在破碎机过铁时,上架体衬套固定螺栓容易被剪断而造成衬套松动磨损上架体中心孔。

 为此,在发现上架体中心孔磨损后,为确保上臂架衬套安装牢固,先在上架体衬套与中心孔接触面上涂抹工业修补剂再进行安装,螺栓紧固后,最后再在上臂架衬套与中心孔内壁问焊接加强肋加以固定,避免过铁造成破碎机臂架衬套松动而导致设备事故。

 通过加强圆锥破破碎机过铁保护,破碎机运行更加稳定,运行效率得到提高,极大地降低了破碎机备件消耗和使用成本。

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