水泉选煤厂洗选产品转型后生产系统的技术改造
(神华集团包头矿业公司水泉选煤厂,内蒙古 包头 014100)
摘要:文章介绍了水泉选煤厂选煤二车间对生产系统进行的技术改造:由原来的洗选精煤产品,改选动力煤产品,使产品结构发生了变化,适应了市场需求,取得了很好的经济效益和社会效益。
关键词:技术改造;生产系统;选煤厂;包头
中图分类号:TD94(226) 文献标识码:B 文章编号:1007—6921(2009)23—0102—02
1 水泉选煤厂选煤二车间概况
水泉选煤厂隶属于神华集团包头矿业有限责任公司,选煤二车间于2007年9月份建设,2008年7月试生产。工艺流程采用无压三产品重介旋流器分选工艺,辅以煤泥重介质分选工艺和“2+2创新模式煤泥水流程”,即煤泥水两段浮选、两段浓缩、两段回收,形成了由一台无压给料三产品重介质旋流器、两台喷射式浮选机组合而成的年处理能力为200万t无压三产品重介选煤厂。设计以入洗水泉煤矿和阿刀亥煤矿生产的原煤为主,主要产品有洗精煤、洗混煤,副产品为矸石。洗精煤是优质的炼焦用煤,洗混煤用作电厂用动力煤;矸石作为土右旗循环经济项目配套矸石发电厂的主要燃料,2008年7、8月份二车间主要产品为洗精煤,但受国际金融危机影响,精煤价格一直下滑且销路不好,洗煤无任何经济效益,经过市场分析和调研,洗动力煤有一定的经济效益,因此从2008年9月份二车间改洗动力煤,在洗选动力煤过程中,虽然对选煤密度等做了一定的技术调整,但系统还是出现了一系列问题,经过对系统部分技术改造,洗选效果良好,取得了很好的经济效益和社会效益。
2 技术改造前存在的主要问题
2.1 脱介筛负荷不均
二车间共有精煤、中煤、矸石脱介筛各2台,在洗精煤时,各个脱介筛布料均匀,设备运转状况良好。在洗选动力煤过程中,矸石脱介筛能够正常工作,精煤脱介筛上几乎无料,大量的物料集中到两台中煤脱介筛上,由于物料多,设备负荷重,中煤脱介筛4台11kW的电机过载发热,设备存在安全隐患。
2.2 介质消耗大
由于中煤脱介筛料层厚,喷水脱介效果不好,存在中煤产品带走介质量增加的现象,系统密度不稳,补加介质频繁,介耗增加,根据统计显示,吨煤平均介质消耗达到了3.7kg。
2.3 循环水浓度高
由于洗动力煤,浮选系统浮不出精煤泥,致使尾煤泥量增加,现有的两台KM250/2000-U型尾煤泥压滤机处理能力有限,尽管满负荷运转,但还是造成循环水浓度增加,平均值达到87g/L。同时对浓缩车间的3台ITT25(AI)型一段斜管浓缩机和2台ITT100(C)型二段斜管浓缩机的安全使用造成威胁。
2.4 生产能力低
根据唐山设计院国华分院的设计,二车间的产量为入洗原煤200万t/年,折合小时入洗量为379t,现有系统的入洗量平均在320t左右,一年下来,欠产达31万t。
3 洗选煤种的分析与比较
洗选精煤产品的原料煤主要是阿刀亥煤矿大井煤,洗选动力煤产品的原料煤主要是水泉露天矿煤,各产品产率分别见表1:
从对比数据中可以看出,改洗动力煤后,同等入洗煤量的前提下,精煤收率下降了55.2%,中煤收率提高了41.9%,矸石收率提高了32.1%,因此中煤脱介筛的负荷增加量最大,所以造成电机过载高温。
4 浮选机的生产情况
在洗选阿刀亥大井煤时,一段浮选能浮出精煤,二段浮选精煤量较小;在洗选水泉露天矿煤时,一二段浮选均未能浮出精煤,经取样化验,结果是浮精煤量非常小,且浮物灰分特别高,这种情况下浮选已经没有任何实际意义,但是水泉露天矿煤中-0.5mm以下煤泥含量特别高,原生煤泥含量为38%,因此尾煤处理系统严重超负荷运行。这种情况下,整个系统要想正常运行,只能降低系统单位时间的生产能力,严重制约了生产系统的正常生产。
5 技术改造
为彻底解决分料不均的问题及循环水浓度高的问题,使生产系统走上良性循环的道路,高产高效,本厂于2008年10月,利用上午检修时间,对系统进行了两处技改。
5.1 改造中煤集料箱
在精煤集料箱和中煤集料箱之间增加了一根DN350连通管(耐磨管),通过倾斜安装,找好液位差,分一部分中煤物料到精煤脱介筛上去脱介脱水,根据精煤皮带上的混合煤的发热量,通过配煤装车,能够正常销售。彻底实现了各个脱介筛均匀下料,达到了良好的脱介效果,同时设备负荷均匀,运转良好。改造后的煤料流程对比见图1、2。
5.2 改造尾煤系统
在二段斜管浓缩机底部增设了一台65ZJ—30型底流泵,以每小时150m3的流量向精煤压滤机入料池入料,再由精煤压滤机入料泵打到精煤压滤机,通过精煤压滤机来处理一部分煤泥水,减轻了尾煤压滤机的负担,实践证明,每天可以多处理尾煤泥240~300t,在合理添加絮凝剂水溶液后,洗水浓度明显改善,2008年10月改造后,投入运行以来,二段斜管浓缩机溢流出现了0.95m的清水层,实现了清水洗煤。经测量循环水的平均浓度降到了1.3g/L。使生产真正走上了良性循环的轨道。6 改造前后有关数据对比
通过对选煤厂有关系统的技术改造后,使得各项技术参数得到了有效的控制。具体情况见表2。
7 效益分析
通过技术改造,使小时入洗量由原来的320t/h增加到430t/h,全年入洗原煤量可达到210万t/a。全年增产58万t,吨煤利润按40元计算,全年增收2320万元。吨煤介耗由原来的3.7kg/t原煤降到1.9kg/t原煤,全年可节约介质3780t,按2008水平,每吨介质530元,全年可节约资金200万元。而且,实现了清水洗煤,洗水实现了闭路循环,减少洗水外排,使水泉选煤厂取得了良好的经济效益和社会效益。
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